Анализ работы уэцн

Принцип работы УЭЦН газосепаратор фильм








Несмотря на улучшение основных показателей использования погружных установок произошло незначительное увеличение (на 3 скважины) часторемонтируемого фонда с 63 скважин в 2003 году до 66 скважин в 2004 году. Количество отказов при этом распределилось следующим образом:

- 1 скважина - 6 отказов;

- 12 скважин - по 5 отказов;

- 53 скважины - по 4 отказа.

Усиление контроля за работой часторемонтируемого фонда скважин позволило сократить количество преждевременных отказов УЭЦН данной категории относительно 2003 года на 32 единицы и составило 47 отказов.

Неработающий фонд скважин, оборудованных УЭЦН, увеличился с 223 на 1.01.04 года до 258 на 1.01.2005 года (на 22 скважины), что объясняется как ростом фонда скважин, так и недопоставкой надёжных, низко производительных установок. Основные направления в работе по уменьшению неработающего фонда - повышение технологической дисциплины при ремонте и эксплуатации скважин, комплектование нефтепромыслов и ремонтных бригад ПРС, КРС высококвалифицированными операторами по добыче и подземному, капитальному ремонту скважин, обеспечение их более производительным оборудованием и инструментом.

В таблицах 5.8.; 5.9.; 5.10. расшифрованы причины затянувшихся повторных ремонтов и преждевременных отказов УЭЦН, основные из которых представлены в таблице 5.7. В 2004 году наблюдается уменьшение количества отказов УЭЦН из-за солевых отложений на рабочих органах ЭЦН - 37 отказов, что составляет 10,91 % от всех разобранных отказов (см. табл. 5.7.).

Таблица 5.7.

Причины отказов УЭЦН



новная доля

отказов по причинам



2003 г.



2004 г.



(+,-)



Кол-во



%



Кол-во



%



Кол-во


Засорение насоса



49



11,75



39



11,5



-10


Мех.поврежд.кабеля




37



8,87



52



15,34



+15



Солевые отложения


56



13,43



37



10,91



-19



Негерметичность НКТ


46



11,03



32



9,43



-14



Брак погруж.оборуд.


85



20,38



75



22,12



-10



Нек. выв. на режим


9



2,16



4



1,18



-5



Не установлена


46



11,03



50



14,74



+4



Другие причины


89



21,34



50



14,74



-39



Всего


417







339







-78




Из таблицы 5.11. видно значительное увеличение количества затянувшихся ремонтов, основными причинами которых явились: механическое повреждение кабеля - 35,3 %, брак в работе и низкое качество подготавливаемого оборудования ЦБПО ЭПУ - 28,2 %, остальные причины - 36,5% (см. табл. 5.8.). Следует отметить, что кроме СКРС и завода изготовителя остальные подрядчики и заказчик увеличили данный показатель:

- НГДУ нефть на 6 ремонтов;

- ЦБПО ЭПУ на 6 ремонтов;

- ЗАО НСС на 8 ремонтов;

- СУБР-3 на 2 ремонта.

Анализ неэффективных ремонтов указывает на снижение количества повторных ремонтов на 25 единиц относительно 2003 года.

Основными причинами ремонтов рассматриваемой категории скважин являются:

- некачественная подготовка скважин ремонтной бригадой приводящая к засорению насоса - 21,7 % (18 скважин);

- солеотложения - 18,1 % (15 скважин);

- низкая дисциплина ремонтных бригад при отбраковке дефектных насосно-компрессорных труб повлекшая к спуску не герметичных НКТ - 16,9 % (14 скважин);

- брак при монтаже, снижение изоляции ПЭД - 4,8 % (4 скважины) и 7,2 % (6 скважин) соответственно;

- некачественный вывод на режим - 3,6 % (3 скважины);

- брак при ремонте ПЭД - 2,4 % (2 скважины);

- остальные - 25,3 % (21 скважина).

Основное уменьшение количества неэффективных ремонтов (78 скважин) в 2004 году произошло по преждевременным отказам. Одной из причин сокращения количества неэффективных ремонтов послужило создание службы инженерного контроля в ЛТТДН ЦНИПР.


За 2004 год вновь созданная группа инженеров ЛТТДН обеспечила контроль за технологией ремонта 278 скважин с осуществлением контроля разбора отказавших установок на базе ЛБПО ЭПУ. На основе сбора информации по ремонту и эксплуатации преждевременно отказавших установок были установлены причины отказов, разработаны мероприятия, направленные на увеличение эффективности использования оборудования и повышения стабильности его работы.

Сокращению количества преждевременных отказов в 2004 году также способствовало использование на фонде скважин частотного преобразователя и массоизмерительной установки АСМА-Т-03-400. Частотным преобразователем выведено на постоянный режим работы 76 скважин и исследованы 42 скважины. Установкой АСМА-Т-03-400 произведены замеры дебитов и других параметров работы на 381 скважине, которые использованы при дальнейшей эксплуатации УЭЦН.

Не смотря на положительную тенденцию к снижению количества преждевременных отказов наиболее весомыми по объёму, остаются всё те же причины:

- солевые отложения 22 скв.;

- брак погружного оборудования 26 скв.;

- засорение насоса 21 скв.;

- эксплуатация с повышенным КВЧ 18 скв.;

- не герметичность НКТ 19 скв.

В 2004 году в НГДУ нефть произошло 126 аварий с падением установок ЭЦН на забой скважины, количество аварий возросло на 26 по сравнению с 2003 годом. Аварийность от эксплуатационного фонда скважин с УЭЦН по сравнению с 2003 годом возросла на 0,57 % (в 2003 году - 3,15 %; в 2004 году - 3,72 %), или на 1,11 % от проведённых ремонтов.

- нарушение технологии спуско - подъемных операций - 17 аварий;

- старение парка НКТ - 13 аварий;

- вибрация УЭЦН - 6 аварий;

- некачественная нарезка резьбы - 2 аварии;

- износ резьбы планшайб - 3 аварии.

11 аварий произошло из-за обрыва по ниппелю 1-ой над УЭЦН НКТ (в 2003 году зафиксировано 4). В том числе по 6 новым трубам марки К. Для анализа качества металла этих труб, образец аварийной НКТ отправлен на экспертизу.

Из 85 аварий по установкам ЭЦН 43 произошло по корпусу (в 2003 году - 43), по фланцам - 42 (в 2003 году - 30).

Средняя наработка на аварию (табл. 5.13.) незначительно возросла по сравнению с 2003 годом.



Ищи здесь, есть все, ну или почти все

Архив блога